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[導讀] 摘 要: 本文主要論述了在900 六輥可逆冷軋機計算機控制系統(tǒng)中,設計減速曲線控制可逆冷軋機的自動精確停車,介紹了此方法的硬件配置和基本控制原理,可供同類型生產線借鑒參考?! ?. 前言  本課題為河北省自然科

   摘 要: 本文主要論述了在900 六輥可逆冷軋機計算機控制系統(tǒng)中,設計減速曲線控制可逆冷軋機的自動精確停車,介紹了此方法的硬件配置和基本控制原理,可供同類型生產線借鑒參考。

  1. 前言

  本課題為河北省自然科學基金(602073)資助項目,現(xiàn)以北京鋼鐵研究總院安泰科技股份有限公司天津北方900 MS六輥可逆冷軋機控制系統(tǒng)為例介紹自動停車的控制方法的設計及實現(xiàn)過程。

  該軋機原停車控制完全由人工控制,不僅工人勞動強度高,而且由于現(xiàn)場照明條件及操作人員技術水平的限制,經常造成軋機在高速運行或軋制薄規(guī)格產品時停車不準,影響生產正常進行,如果減速停車過早,會使整個軋制時間延長,影響軋機產量;如果減速停車過晚,會使厚帶咬入軋輥,造成斷帶,且導致設備損壞,因此迫切需要一種行之有效的解決方案。

  經過不斷的研究和實驗,我們根據(jù)實際經驗模擬了一條停車曲線,在生產過程中嚴格按照這條曲線控制軋線速度,逐漸減速到最后停車,并取得了很好的應用效果,下面將詳細介紹這一方法的實現(xiàn)過程。

  2. 控制系統(tǒng)的硬件組成

  MS六輥可逆式冷軋機是一種新型的板帶軋機,其特點為中間輥可軸向移動,具有板形好,精度高等優(yōu)點,該軋機的主要設備組成:主軋機、左卷取機、右卷取機、矯直機、開卷機、普通液壓站、工藝潤滑站和AGC站等。主要生產850mm寬、0.2-1.0mm厚的冷軋薄板帶,精度可達1.5%,最高軋制速度為8m/s,并設計大小張力的切換功能,軋制厚帶時,采用大張力檔,低速軋制(最高速6m/s);當軋制薄帶時,采用小張力檔,高速軋制。

  本套軋機自動化系統(tǒng)一級主站選用了SIEMENS公司的s7-300,一級從站包括2個SIEMENS公司的從站ET-200、4臺意大利ASIRobicON公司生產的全數(shù)字可逆直流傳動裝置SPDM;主、從站之間通過Profibus-DP現(xiàn)場總線通訊;二級上位機是由1臺研華工業(yè)控制計算機組成。安裝了組態(tài)軟件InTouch 8.0,人機界面(HMI)通過SIEMENS公司的5613卡與PLC主站進行數(shù)據(jù)交換,用來完成軋機參數(shù)的顯示和軋制工藝的設定,主要畫面包括操作員界面、軋制規(guī)程、軋線模擬圖、自診斷和報警、實際參數(shù)值顯示等等。系統(tǒng)硬件結構原理如圖1所示:


圖1

  3. 理論基礎及實現(xiàn)過程

  3.1 理論基礎

  本停車曲線所依據(jù)的理論基礎是物理學上關于速度和加速度的之間換算關系的公式:vt2-v02=2as。

  其中,vt為軋線減速前的最高線速度,v0為減速后的線速度,由于本系統(tǒng)設計的目的是為了停車,因此最后減速到零。公式演變?yōu)椋簐t2=2as。

  把上述公式,融合到要研究的問題中,可以發(fā)現(xiàn)s為減速停車過程中剩余鋼帶的長度,對于每個道次,它都是一個不斷減小,最后到零的值; a為曲線的加速度,可以依據(jù)軋機的最高速度及工藝要求設定a為合適的值,做到平滑地減速; 也是一個在停車過程中逐漸減小到零的值。如果測量出s,就可以求出對應的vt,這樣就可以繪制出一條停車曲線。編寫程序可根據(jù)每時刻的s求出對應時刻的vt,送到主軋機的速度給定上。下文將介紹 的具體測量方法。

  3.2 帶鋼長度的測量

  為了達到控制要求,本系統(tǒng)專門設計了圈數(shù)計來測量s,具體實現(xiàn)方法如下:增加兩個光電編碼器,分別安裝在左右卷取電機上,將編碼器的輸出信號輸入到高速計數(shù)器模板,考慮到減速機的減速比后,就可正確計算出每道次卷取電機的旋轉圈數(shù)。由于計圈對光電編碼器要求精度不太高,本系統(tǒng)選用德國圖爾克公司生產的每圈為500脈沖的增量式編碼器,選用SIEMENS公司型號為:6ES7 350-2AH00-0AE0的高速計數(shù)模板采集脈沖。

  3.3 實現(xiàn)過程描述

  六輥可逆冷軋機工作過程簡述為:(1)把鋼卷上到開卷機卷筒上,通過矯直機將帶頭矯平后,帶鋼穿過主軋機,纏到右卷取機卷筒上;(2)通過AGC控制系統(tǒng)將工作輥壓到位后進行第1道次開卷軋制;(3)第1道軋制完成后,將開卷卷筒上的帶鋼纏到右卷取機卷筒上,準備進行第2道次軋制;(4)根據(jù)原料厚度和成品帶鋼厚度要求進行反復可逆軋制,直到軋出成品厚度。根據(jù)軋機的工作過程,在第1道次軋制過程中,右側卷取機編碼器開始計圈。由于是第1道次軋制,沒有帶鋼的初始圈數(shù),所以自動停車功能禁止使用。第2道軋制開始后,左側的卷取機處于卷取狀態(tài)。自動停車功能開始投入使用,其計圈功能只增不減,右側卷取機處于開卷狀態(tài),其計圈功能只減不增,并以處于開卷狀態(tài)編碼器的計圈功能來估算帶長。通過程序計算出每時刻對應帶長的停車速度V_autoSTop,并和主軋機的速度給定作比較,如果V_autostop大于V_ref,V_ref保持不變,如果V_autostop小于V_ref,則將V_autostop 賦值給V_ref 。卷取機的工作狀態(tài)由主操作臺上的軋制方向開關控制,軋制方向選擇向右軋制時,右卷取機為卷取狀態(tài),左卷取機為開卷狀態(tài);軋制方向選擇向左軋制時,卷取機為卷取狀態(tài),右卷取機為開卷狀態(tài);在實際應用中,應校對編碼器的互差90度兩路脈沖的相位,使之與圈數(shù)增減方向保持一致。

  為了實現(xiàn)工藝要求,分別給高速,中速和低速運行階段分配了不同的加速度,速度在3.7m/s以上, 選擇0.14m/s2,速度在3.7-1.8m/s之間, 選擇0.16m/s2,速度在1.8m/s以下, 選擇0.18m/s2,其值由小到大變化,可以保證軋機在最高速時平穩(wěn)減速,不會導致引起張力波動,造成斷帶,而且可以保證工作效率。設定的曲線如圖2所示:


圖2

  4. 主要程序編寫

  本項目中專門編寫了程序功能塊FC來模擬停車曲線,它設有自己的輸入輸出參數(shù),通過改變實參對其循環(huán)調用,使它按公式計算出對應帶長s的停車速度V_autostop。程序塊如圖3所示:


圖3

  其中,Pulse為編碼器每圈發(fā)出的脈沖數(shù),Vmax為運行的最高線速度,a為設定的加速度,Diameter為設定的卷筒卷徑值,S為處于開卷狀態(tài)的編碼器的脈沖數(shù)(用來計算帶長的信號),Tmax為大小張切換輸入信號,Gear_max和Gear_min分別為對應大小張的減速箱的減速比。“系統(tǒng)數(shù)據(jù)”為專門存貯數(shù)據(jù)的DB塊。

  選用高速計數(shù)器的前4個通道輸入編碼器信號,數(shù)據(jù)采集程序如下:

  L 100

  T MW 4

  CALL "CNT2_CTR"

  DB_NO:=MW4

  A "FM350-2數(shù)據(jù)".CHECKBACK_SIGNALS.PARA

  JCN END

  A "左卷計圈清零"

  = "FM350-2數(shù)據(jù)".CONTROL_SIGNALS.SW_GATE0

  A "右卷計圈清零"

  = "FM350-2數(shù)據(jù)".CONTROL_SIGNALS.SW_GATE1

  A "FM350-2數(shù)據(jù)".JOB_RD.BUSY

  JC RDDO

  L 100

  T "FM350-2數(shù)據(jù)".JOB_RD.NO

  RDDO: CALL "FC CNT2_RD"

  DB_NO :=MW4

  RET_VAL:=MW6

  END: BE

  其中,F(xiàn)C CNT2_CTR為是為高速計數(shù)器編寫的控制功能塊,它主要完成初始化數(shù)據(jù)塊,讀取檢測信號,從數(shù)據(jù)塊中傳輸控制信號到FM350-2模板。專門編寫數(shù)據(jù)塊DB100,通過對其調用,控制高速計數(shù)器的門控信號,開啟它的計數(shù)功能。FC CNT2_RD為高速計數(shù)器編寫讀取數(shù)據(jù)的功能塊,它主要完成從數(shù)據(jù)塊中讀取數(shù)據(jù)和向數(shù)據(jù)塊中傳輸相關數(shù)據(jù)。調用它可以從高速計數(shù)器模板中讀取計數(shù)值并存貯在數(shù)據(jù)塊DB100中。

  5. 結束語

  實際生產情況證明,該套系統(tǒng)停車精度高,運行穩(wěn)定, 實用性強, 停車精度控制在15cm以內,提高了軋機的生產效率, 很大程度上減小了操作工人的勞動強度。

  本文作者創(chuàng)新點:本項目以基礎物理理論公式 為依據(jù),結合實際生產過程和工藝,用很少的資金投入,實現(xiàn)了軋機控制系統(tǒng)功能的升級。從根本上提高了勞動生產率,帶來很大的經濟效益,理論雖然簡單,但意義重大。

 

 

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