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[導(dǎo)讀]1.引言SPWM全橋逆變器中,為了實現(xiàn)輸入輸出之間的電氣隔離以及得到合適的電壓幅值,一般在輸出端接有基頻交流變壓器。逆變橋輸出電壓為SPWM脈沖波,變壓器承受從基頻到高頻

1.引言

SPWM全橋逆變器中,為了實現(xiàn)輸入輸出之間的電氣隔離以及得到合適的電壓幅值,一般在輸出端接有基頻交流變壓器。逆變橋輸出電壓為SPWM脈沖波,變壓器承受從基頻到高頻的電壓分量,理論上不存在直流分量。但是,在實際運(yùn)行過中,各種因素使得變壓器的輸入電壓中的直流分量難以避免,直流分量的存在致使鐵心飽和,從而加大了變壓器的損耗,降低了效率,甚至?xí)鹉孀兤黝嵏玻瑢ο到y(tǒng)的運(yùn)行有著極大的危害,必須采取措施加以解決。

2.偏磁產(chǎn)生的主要原因

圖1 單相全橋逆變電源系統(tǒng)

變壓器鐵心中的磁場強(qiáng)度H與原副邊電流、變壓器鐵心長度L之間的關(guān)系為

( 1 )

從(1)式中可以看出,當(dāng)

中含有直流分量時,H中才會產(chǎn)生直流分量,由鐵心的磁化曲線可以知道H中含有直流分量時,磁感應(yīng)強(qiáng)度B中也必然含有直流分量。有因為

可分為激磁電流

[和變壓器副邊負(fù)載電流折算到原邊的電流

兩部分,并且

在鐵心內(nèi)產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度總是大小相等,方向相反相互抵消的,所以 中的直流分量僅取決于激磁電流

中的直流分量

。設(shè)變壓器原邊電壓中的直流分量為

,變壓器原邊直流電阻為

,則

(2)

從式(2)中可以看出,在SPWM全橋逆變器中,若變壓器原邊電壓正負(fù)半周波形對稱,正負(fù)半波伏秒積分相等

為0;反之,若變壓器原邊電壓正負(fù)半周的波形不對稱,正負(fù)半波伏秒積分不相等,產(chǎn)生直流分量

。

造成原邊電壓正負(fù)波形不對稱的主要原因:

(1) 逆變器中兩橋臂各功率管的導(dǎo)通時飽和壓降不同,關(guān)斷時的存儲時間不一致,使得加在變壓器原邊的電壓正負(fù)波形幅值不等;

(2) 控制電路輸出的驅(qū)動脈沖正負(fù)半周不對稱;

(3) 控制系統(tǒng)采用了波形矯正技術(shù),在動態(tài)調(diào)節(jié)過程中調(diào)制波容易出現(xiàn)正負(fù)半周面積不等的情況,從而產(chǎn)生“動態(tài)”不平衡。

3.解決偏磁問題的方法

由上述分析可知,在SPWM全橋逆變器中必然存在著直流偏磁。直流偏磁的存在會導(dǎo)致鐵心飽和,加大了變壓器的損耗,降低了效率,增大了噪聲,嚴(yán)重時會引起逆變器顛覆,損壞功率開關(guān)管,嚴(yán)重影響逆變器的正常運(yùn)行,因此必須采取措施加以解決。

為解決SPWM全橋逆變器中存在的直流偏磁問題,一般可采取如下措施:

1) 增加變壓器鐵心氣隙,增加鐵心的磁阻,但是這樣降低了變壓器鐵心的利用率,且增大了變壓器的體積和重量。

2) 在變壓器的原邊繞組串聯(lián)一個無極性隔直電容。這種方案不適合大功率逆變電源。大功率逆變電源中因為無極性電容耐壓和容量的限制,需要大量的電容進(jìn)行串并聯(lián),從而加大了成本、體積和重量。另外,主電路中如果串入隔直電容,會降低了功率傳遞效率,影響系統(tǒng)的動態(tài)特性。

3) 選擇飽和壓降和存儲時間特性一致的開關(guān)管,減小控制電路的脈寬失真和驅(qū)動延時。

4) 在動態(tài)情況下限制控制信號的最大變化率,使正負(fù)半波盡量對稱,這樣也會影響系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)速度。

文獻(xiàn)[1]提出的靜態(tài)補(bǔ)償和適時補(bǔ)償?shù)姆椒軌蜉^好地解決SPWM全橋逆變器中的直流偏磁問題,但是屬于模擬控制。文獻(xiàn)[3]提出的自適應(yīng)控制方法需要對變壓器的原副邊電流進(jìn)行分別采樣,需要兩個電流傳感器,增加了系統(tǒng)的成本和體積,在算法上也相對比較的復(fù)雜。本文通過采樣變壓器原邊電壓,通過數(shù)字PI控制器來調(diào)整觸發(fā)脈沖的寬度,從而較好地解決了SPWM全橋逆變器中的直流偏磁問題。

4.抗變壓器偏磁的控制方法

由前面的分析可知,SPWM全橋逆變器中,在沒有直流偏磁的理想情況下,輸出變壓器原邊電壓中的直流分量

=0,即正負(fù)半周波形對稱,電壓的伏秒積分為0。這一點也可以由變壓器工作時,磁感應(yīng)強(qiáng)度B的變化率得知

(3)

在有直流偏磁的情況下,輸出變壓器鐵心工作磁滯回線中心點偏離零點,從而造成在一個周期內(nèi)

,即電壓的伏秒積分不為0。

圖2 抗直流偏磁控制器

圖2是SPWM全橋逆變器抗直流偏磁控制器的原理圖。PI調(diào)節(jié)器使誤差

為一個很小的值。PI調(diào)節(jié)器根據(jù)

來產(chǎn)生所要求的控制量。PI控制算法的表達(dá)式為:

(4 )

(5)

在本文中通過檢測變壓器原邊電壓在幾個周期內(nèi)的變化量,利用PI調(diào)節(jié)器得出的控制量來適時的調(diào)整觸發(fā)脈沖的寬度,把變壓器直流偏磁限制在較小的范圍之內(nèi)。

5.偏磁控制系統(tǒng)的仿真實驗

5.1變壓器偏磁后的仿真分析

原邊電壓中的直流分量大小直接關(guān)系到變壓器的飽和程度。直流分量越大,電流上升率越大,波形畸變越嚴(yán)重。由圖3和圖4可以看出,變壓器進(jìn)出飽和后,原邊電流隨著電壓的升高急劇增大,電流嚴(yán)重畸變,其波形中含有尖峰現(xiàn)象。原邊電壓中的直流分量越大,電流的上升率越大,變壓器的原副變的比值關(guān)系不再符合正常工作時的比例關(guān)系。

圖3 變壓器偏磁飽和原邊電流波形

圖4 變壓器偏磁飽和原邊電壓波形

5.2數(shù)字PI抗偏磁的仿真與分析

數(shù)字PI控制把變壓器的原邊電壓做為反饋量進(jìn)行閉環(huán)控制,對變壓器的直流偏磁加以矯正,使的變壓器原邊的直流分量為零。

從圖5可以看出,引入變壓器抗偏磁控制回路以后,變壓器原邊的電流波形得到明顯的改善,證明改方法能夠有效的抑制變壓器的直流偏磁。

圖5 矯正后變壓器原邊電流波形

6.結(jié)論

本文分析了變壓器偏磁產(chǎn)生的主要原因,在此基礎(chǔ)上提出了抗壓器偏磁的控制方法,并對變壓器偏磁和加入抗偏磁控制電路以后的系統(tǒng)進(jìn)行了仿真實驗,結(jié)果證明該方法抑制磁飽和的有效性。

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